| | | 加氢裂化装置节能对策探讨
| | 摘 要:加氢裂化原料逐渐重质化、劣质化,带来3种不利因素:一是腐蚀增加,尤其是氢气阀门内漏造成氢气浪费;二是易于结垢,对原料油高压换热器运行带来潜在的工商管理 免费小论文不利因素;三是燃料用量上升。因此重视和积极实施节能对策,对加氢裂化装置的工商管理 免费小论文长周期运转起着决定性的作用。文章对加氢裂化装置历年来采取的节能新技术、新装备和新举措进行了回顾总结。 关键词:烟道气余热回收,杜绝氢气泄漏,新型燃烧器,阻垢剂,循环水回收 中国石化上海石油化工股份有限公司加氢裂化装置系成套引进装置,由德国鲁奇公司进行工程设计,使用美国联合油公司的专利,采用一段串联循环流程。原设计是以生产重石脑油为目的产品,大于177馏分全部再循环转化,处理能力为900kt/a减压柴油,于1985年1月投产。 为了充分发挥加氢裂化装置的生产潜力和产品调整的灵活性,提高企业对国内外市场的适应能力,1998年对加氢裂化装置进行了改扩建,改造后的处理能力由900kt/a扩大至1500kt/a,生产方案由全循环改为一次通过。 加氢裂化的原料为氢气和减压柴油,产品为干气、液化气、轻石脑油、重石脑油、航煤、柴油及尾油,同时可根据原料及产品供求变化情况,调整装置的生产流程和操作条件,以达到优化生产,提高效益的目的。 &
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